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大均勻功率電鉆線行波管的研制
為滿足整機已定型機的須要而研制的X波段大作業比電鉆線功率行波管。該管采納無截獲柵控電子槍、帶相速跳變的慢波零碎、PPM聚焦零碎、兩級降壓收集極和脅迫風冷。該管電子槍、慢波零碎、收集極和磁聚焦零碎的設計采納了CAD技能,在高頻段與收集極間運用了再聚焦縮小電子返轉技能,加上整管良好的散熱與牢靠的包裝構造、寬大的拆卸工藝,最終保障了行波管有很高的效率,很大的均勻功率、很好的偏激勵特點及能在機載的嚴峻條件條件下牢靠作業。1.小引
2006年,在實現4kW、3%電鉆線行波管(以次簡稱A管)的研制使命后,咱們結束研制4kW、6%的電鉆線行波管。因為整機已定型,因而所有指標及形狀、裝置尺寸務必與整機上的行波管相反。
依據用戶給定的指標和形狀尺寸,該管應為電鉆線行波管。對電鉆線行波管而言,五百兆帶寬不算寬,34dB的增值也不高,要害是6%的作業比,兩級降壓收集極以及大于30%的總效率。這三項指標也正是該名目標難點所在。2003年,在限定的尺寸內,咱們做出輸入功率4kW、作業比3%、一級降壓收集極、總效率大于25%的行波管。2005年,咱們研制出兩級降壓收集極。該署都為4kW、6%的電鉆線行波管研制打下了良好的根底。2.技能指標
X波段,帶寬0.5GHz;脈沖輸入功率4kW,作業比6%;兩級降壓收集極,總效率大于30%;SMA同軸輸出,FBP-100L法蘭輸入。3.研制計劃
因為無樣管,咱們只能對準該管的特點、進度務求、工藝的繼承性及我廠后來的狀況,在A管的根底上,改善電鉆線散熱構造。設計時務求行波管務必存在高牢靠的電子槍,能耐低氣壓及能耗散高功率的高牢靠兩級降壓收集極,存在高電子互作用效率的電鉆線慢波通路,錯誤的PPM聚焦零碎以及高牢靠的構造設計。3.1總體設計
3.1.1電壓、導購系數及電子效率
關于代替管,電壓、直流電都是確定的。
依據用戶用戶技能指標,選同步電壓Uo=12kV,負極直流電Ikp=1.65A,那時導購系數
Pμ=1.25μP;若輸入功率Pout=4kW,則電子互作用效率ηe=0.20。
3.1.2電子注流通率、收集極降壓及總效率
由通例劃算及教訓估算得出:
若Uo=12kV,Uc1=8kV,Uc2=4kV,Ib=24mA,Ic1=50mA,Ic2=25m,Pout=4kW,則總效率η=0.304。3.2電子槍設計
3.2.1電子槍參數
電壓12kV,直流電1.65A,導購系數Pu=1.25μP,注半徑b=0.6mm
3.2.2CAD劃算
A管電子槍總體指標滿足該管的務求。咱們經過烏克蘭硬件包里的optic程序對A管電子槍加新的磁路構造繼續劃算調整,劃算失去的電子槍參數如次:
電壓12kV,電極電壓180V,直流電1.665A,導購系數Pu=1.26μp,注半徑b=0.59mm,射程Zm=16mm。帶磁場的電子槍劃算后果見圖1:
3.2.3電子槍的構造及牢靠性設計
思忖該管為機載管,嘗試條件比擬刻薄,沖鋒陷陣強度、掃頻振動等務求遠高于正常行波管的嘗試條件,因而,咱們把電子槍構造強度、牢靠性放在第一位。電子槍內的支持件、熱屏蔽件均采納釬焊或激光焊,確保電子槍各個零元件構造的牢靠性。
電子槍打火是A管比擬突出的問題。咱們做了以次改良:
1.普及電子槍內整機的晶亮度;
2.改良聯接件形態,放量縮小尖角,同聲在全部作遮蔽;
3.改良槍殼,去除湊近聚束極的一個封接環,槍殼直徑略放大;
4.槍殼鉚接由銀焊改為銅銀焊,克服銀蒸提問題;
5.在槍內裝消氣劑。3.3慢波線的設計與振蕩的克制
3.3.1慢波線和夾持桿的選取
慢波線的設計通過了兩個階段。第一個計劃,慢波線采納了薄電鉆帶,夾持桿為矩形氧化鈹桿,b/a較大,思忖到該管頻帶較窄,故未采納相速突變技能。2007年頭,咱們做出了性能指標全副達標的行波管。然而,4只行波管在6%作業比方業50時辰左右時,全副焚毀。咱們及時對焚毀的管子繼續理解剖綜合。從解剖管看,均是輸入電鉆線燒斷,且有夾持桿熔融景象。
經探討,咱們覺得:
1)管子作業時,管內熱度很高。當電鉆線支持資料熱度勝于500℃時,氧化鈹瓷導熱率隨熱度升高急劇上升,而此時氮化硼的導熱率顯然優于氧化鈹瓷。
2)受拆卸步驟莫須有,薄電鉆帶變形;薄電鉆帶功率定量不夠。
3)b/a較大,莫須有了電子流通率;
4)電子效率偏低。
對準存在的問題,咱們批改了設計計劃:
1)加寬加厚電鉆帶,加大電鉆線功率定量;
2)夾持桿由矩形氧化鈹桿改為矩形氮化硼桿,確保導熱路徑阻塞;
3)加大輸入電鉆線內徑,改善靜態流通;
4)采納相速突變技能,普及電子效率。
3.3.2慢波線的設計
咱們當初運用的劃算程序在電子槍劃算時較準,但在高頻劃算時偏差太大。而相速突變來到電腦簡直不行能兌現,在海內外所有篇章中都不會涌現跳變的具體數據。在哪兒跳?跳多少?
在無任何其余新程序時,咱們采納了劃算和裝管相聯合的步驟,一直下結論教訓,一直修改程序,在一年多的工夫內,咱們繼續了上千次的劃算,數十次裝管,最終將電子效率由18%普及到23%,圖3為相速突變示用意。
3.3.3衰減與切斷
該管采納一次切斷。為了失掉高效率,輸出段增值低一點,輸入段增值放量高一點。輸入段采納相速跳變后,起振條件改觀了,輸入衰減器比原先縮短15mm。切斷兩邊設置的碳膜衰減器,兌現了良好的阻抗匹配。3.4輸能安裝的設計
3.4.1輸入窗
思忖到同軸與波導轉換處既要電接觸牢靠,又要保障氣密,咱們將波導接入了真空。這就帶來兩個問題,一是要加一個盒形窗,二是盒形窗有定然的高低,會占用管子下部的風道。
晚期盒形窗與波導用氬弧焊聯接(圖6)。后改為盒形窗與波導間接硬焊(圖7)。這種構造更牢靠,同聲可認為風道增多4.3mm高低。
羅茨水環真空機組、羅茨旋片真空機組
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